3月18日下午,延安石化廠聯(lián)合一重整苯抽提裝置通過安檢,可以動工檢修設(shè)備,業(yè)主要求4月3日裝置開車。工期短,任務(wù)重,三公司成立了“紀云剛青年突擊隊”,攻堅大檢修。
此次延安石化廠一聯(lián)合重整苯抽提裝置檢修,需完成空冷器55臺,換熱器112臺,容器儲罐48臺,工藝管線共計500余米,閥門197臺,反應(yīng)器14臺等檢修任務(wù)。其中包括美國產(chǎn)反應(yīng)器、再生器及軸流泵等設(shè)備。由于長周期運行,內(nèi)部催化劑過期,反應(yīng)器外部螺絲銹蝕嚴重,粘在一起很難拆開,檢修時業(yè)主不允許動火,施工人員通過液壓扳手拆除螺絲。李陽是青年突擊隊成員,他和30名班組成員在聯(lián)合一檢修現(xiàn)場和臨時指定的聯(lián)合二聚丙烯車間軸流泵檢修現(xiàn)場兩邊奔波。班組克服了反應(yīng)器螺絲拆卸不能動火,使用液壓扳手溫度較高,螺絲拆卸困難等不利因素,在十二米高的框架上,拆卸兩臺預(yù)加氫反應(yīng)器和一臺重整反應(yīng)器。截止3月22日,李陽班組已完成一臺反應(yīng)器的內(nèi)構(gòu)件裝卸施工,專業(yè)公司已成功更換催化劑。
任小軍班組負責(zé)聯(lián)合一美國產(chǎn)重整反應(yīng)器、再生器、立式換熱器等子項目施工。施工中需要拆除反應(yīng)器AB蓋板,調(diào)整蓋板間隙。施工技術(shù)要求很高,每個蓋板間隙誤差不得超過0.5毫米。特別是再生器內(nèi)部的約翰遜網(wǎng)呈圓筒狀,抽出、回裝精度要求極高,受現(xiàn)場地影響,吊裝時要穿過框架,必須斜著往上吊7至8米,班組提前進行了模擬演練,多次查看主要核心設(shè)備的技術(shù)參數(shù),確保達到安裝精度要求。
聯(lián)合二聚丙烯車間有3臺美國產(chǎn)的勞倫斯軸流泵,由于三公司日常保運服務(wù)好,質(zhì)量優(yōu),業(yè)主出于技術(shù)上的信任,臨時決定交給三公司檢修。由于2臺環(huán)管反應(yīng)器和軸流泵連在一起,反應(yīng)器短節(jié)上全是儀表、閥門,拆除反應(yīng)器必須連同儀表、閥門拆除。施工場地狹小,為節(jié)約施工空間,提高施工效率,避免交叉施工,李陽班組提前拆除軸流泵,更換軸承、密封,為回裝環(huán)管反應(yīng)器贏得時間。施工時,現(xiàn)場物件較多,班組把所有拆下來的東西一一標記,防止丟失。用倒鏈把所有閥門和管子提著往上吊,用3至4個倒鏈和螺絲卡死固定在3米高的空中。所有管口用白布包裹避免雜物堵住管口,待軸流泵檢修完畢后,再把反應(yīng)器短節(jié)從空中吊下安裝。目前,李陽所在的青年突擊隊已完成一臺軸流泵檢修,第二臺軸流泵正在拆卸。
據(jù)悉,3月22日,延安石化廠聯(lián)合一重整苯抽提裝置所有待檢修設(shè)備已全部拆卸完畢。施工人員等待設(shè)備內(nèi)部吹掃、檢測完畢后檢修回裝。(趙 陽)